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[GE] 请教737NG飞机延迟关车

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见习机务员

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发表于 2010-6-9 19:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
为什么会导致延迟关车?相应的系统图?
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元老

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发表于 2010-6-10 14:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
HMU故障导致延迟关车:HMU内部的活门没有正常关闭,发动机烧完HMU到低压活门之间的燃油后才关车。
启动手柄到EEC之间的线路或部件出现问题,导致EEC没有正常得到关车命令而延迟关车。
典型的案例:
机组反映:左发关车时,切断启动手柄约10秒后发动机才停车。
排故措施:
1.航后参考FIM73-06task804测量发动机启动手柄关断位26V,启动位1V,HMU关断活门阻值在标准范围内,地面测试左发可正常关车,测试无渗漏。
2.航后参考FIM TASK73-06-804测量HMU上DP1207插头1号和3号钉之间阻值小于30,1号和2号钉之间阻值大与20兆欧,DP1203插头2号钉对地接地良好,检查D11286插头几乎要松脱,紧固该插头,并测量S1206电门通断状态正常,后试车可正常关车。
3.航后参照WDM76-21-00检查发现左发D11286插头7# 9#销钉有缩钉现像,S10267号和9号钉销钉在接通时电阻小于1欧,检查发现左发D11288插头号7 8 9销钉也有缩钉现象,参照SWPM20-61-00更换D11288和D1286,参照AMM76-11-00更换左发发动机起动制动组件内S1026电门,起动发动机测试正常
4.航后参考WDM76-21-11,检查TB804 状态良好,脱开D576上30#,31#钉在手柄正常位时阻值为900欧姆,对比友发相同状态时仅为0.2欧姆,参考AMM26-00-01,更换火警面板,测试左发关车正常
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机务学徒工

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联航实名认证

发表于 2010-6-10 22:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
延时关车故障多见于HMU,
因为发动机维持燃烧的条件仅限于燃油供应。
可以询问下机组启动手柄CUT OFF后燃油流量的变化情况。
最可能的原因是:启动手柄关断后,信号只送到了翼梁活门。而HMU里的HPSOV并没有关闭,导致供油总管里的燃油持续送到发动机直到燃烧完毕,才会体现出我们看到的延时关车现象。
如果没有询问机组,可以启动发动机试试。正常情况下我们25%N2后提启动手柄,4-5S钟就会看到燃油流量,EGT上升,如果15S内EGT不上升,EEC将自动终止启动程序。

可以从HMU上测量下DP1207,1#钉和3#钉的通断来判断HPSOV的情况,但这样并不完全准确。HPSOV,是压力和电磁信号共同作用的结果。如果没有燃油压力也可能会自动回到关闭位。
76.JPG
让学习成为一种生活的习惯
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试用期机务

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发表于 2010-6-10 23:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还可以QAR译码下,看电门的位置跟FF大小。
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想要说点啥?

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山东航空在线王

发表于 2010-6-11 00:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 1楼(小丛) 的帖子

牛人 顶
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发表于 2010-6-11 12:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回 1楼(小丛) 的帖子

丛师傅,关车信号是手柄直接给到HMU里的高压关断活门线圈的,不经过EEC哦~
而且延时关车不一定都是线路或电门问题,HMU内的活门卡阻也是有可能的
淡定
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发表于 2010-6-12 13:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“1.航后参考FIM73-06task804测量发动机启动手柄关断位26V,启动位1V,HMU关断活门阻值在标准范围内,地面测试左发可正常关车,测试无渗漏。”这样量电压无法发现线路中串入的电阻。火警面板里面电门接触电阻过大,电路分压,造成HMU活门线圈端电压不够关断。
只是推断,请高手指正
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山东航空西安航空学院实名认证

发表于 2010-6-12 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
太专业了  啊
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发表于 2010-6-13 20:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
学习啦   
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发表于 2011-4-21 16:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原理:HMU内HPSOV在启动手柄放CUT OFF位时没有关闭(1、机械原因,2、电路原因),发动机将翼梁活门到HPSOV这一段管路中的油烧完后才停车。
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发表于 2011-6-19 22:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HMU内的HPSOV
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