之前写过一篇文章<那些年,我们一起排过的故障,至今谜底未揭晓>,提到了75-X040Y故障代码频繁出现,最后因为换发不知道啥原因。近期又有两架飞机有同样故障代码,最终更换曲柄组件排除了故障。简单做个排故总结,分享排故经验。
2021/6/25日 一架B737-800飞机左发出现75-10401故障代码(VSV Position Signals Disagree),第二天更换了EEC。
2021/6/28日,代码又出现了,并且从单通道变成了双通道,当天航后根据FIM 75-31 TASK 804检查线束及测量线路电阻都正常。但是发现VSV作动环目视可见部分有不同程度的衬套丢失,损伤超标,飞机停场修复丢失的衬套。
衬套修复后,故障还出现,于是打算更换VSV作动筒。
拆下作动筒发现与之相连的曲柄组件松动,拆下曲柄组件分解,检查发现里面的衬套已严重磨损,更换曲柄组件后,故障未再出现。
2021年8月14日 ,一架737-800飞机,左发有短时故障代码75-30401(VSV位置不一致),检查线束及作动筒测试均正常。发现左发VSV作动环衬套有部分丢失,安装了丢失的作动环衬套。
后续代码断断续续出现。
2021年11月27日,左发多个航段有故障代码75-10401和75-20401,航后检查左发左、右VSV曲柄机构。
具体检查步骤如下:
1)把VSV作动筒伸出一段距离后按VSV拆装手册脱开VSV作动筒杆端;
2)脱开杆端后把VSV作动筒收回使支架曲柄位置完全露出有活动空间;
3)按AMM72-32-00-200-803-F00脱开2位置;
4)晃动脱开的1、2位置,检查3沿作动筒运动方向有空行程,正常应该没有或仅能晃动一点。若行程很大则可以确认3处磨损严重。
5)拆下检查左发右VSV曲柄机构(IPC75-31-00-01)中ITEM180的连杆头端轴套(件号:1276M84G15)磨损变形。
更换曲柄组件后故障不再出现。
对于75-X040Y故障代码,做个简单排故总结:
1、故障单通道出现,也可能双通道。FIM手册提到了单通道故障代码,EEC可能性最大,但实际排故没有发现EEC导致此代码的案例。
2、衬套丢失不一定会产生75-X040Y代码,根据现有经验,衬套丢失超过30个才出现过一起导致75-X040Y代码的案例;此外,衬套检查只需检查VSV作动环1级和2级,IGV和3级作动环衬套因为目视不可见,GE认为不需要检查,手册也没有相关标准。
3,在FIM 75-31 TASK 804手册中,虽然提到了要检查曲柄组件(bellcrank assemblies),但是曲柄组件位置不好接近,给检查增加了难度。
建议通过摇晃或人工作动的方式进行检查,或者在曲柄组件有备件的情况下,脱开VSV作动筒端连杆进行检查。曲柄组件件号:1276M84G15。更换程序:AMM TASK 72-32-00-900-805-F00。
脱开作动筒杆端摇晃检查方法。
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