飞机,现代社会普及率很高的交通工具,从诞生到发展演变,点点滴滴都汇集了人类的智慧,小到一个螺丝钉,大到飞机上的一个部件乃至一个系统,都是人类智慧、科技发展的结晶。
飞机的气源系统,就是其中一个非常重要的飞机系统。作为一名工作七年飞机维修人员,遇到的飞机气源系统的故障也是相对较多的。飞机的气源,至关重要,它是飞机空调、防冰防雨、客舱增压等的重要来源。因此,各个航空公司也非常重视,有些单位也提出了高于MEL的放行要求,以此来最大程度的保障安全。
气源系统的控制,主要包括压力控制和温度控制,因此涉及到的部件也非常多。由于各个航空公司重视该系统的故障,往往会出现一些过度的排故,排故中也存在着航材无故浪费的现象。例如出现了引气系统故障,为了排故彻底,往往将温度控制、压力控制相关的部件进行大量的更换,这样不仅浪费了价格不菲的航材,同时也增加了维修人员的工作负担,而且排完故障后,虽然故障排除了,但是大家都不知道到底是哪里出了问题,这样也不利于技术经验的积累。
维护了多年的A320系列机型,作为737维修队伍的新人,我有幸参加了B737NG系列的机型培训,通过老师在课堂上的的讲解,结合着自己的一些工作经验,让我对气源系统也有了更多的认识,我也通过一个典型的例子,和大家一起来分享下相关排故经验。 图 1 从系统总图上我们可以看到,气源系统的引气可以来自APU、发动机,那么我们假设当前是发动机引气,从图1看出,发动机的引气要经过两个方面调节,压力和温度,当空气从发动机风扇叶片进入内涵道,通过低压、高压压气机的压缩,由高压压气机的第五级引气和第九级引气向飞机的气源系统供气。
在发动机低转速时,引气系统从第9级引气,从图1看出HSR(High Stage Regulator高压级调节器)和HSV(High Stage Valve高压级活门)控制发动机9级引气。而在发动机高转速情况下,当5级引气达到一定值时,HSR通过信号管反馈使HSV关闭,从而使引气从第5级输出到PRSOV。其中图1中我们看到,5级引气出来后没有进行压力调节,而是经过一个单向活门,在这里说明下,第5级单向活门可以防止引气倒流,因为9级引气压力高于5级,9级引气工作时,此单向活门可以防止高压引气倒流。
无论是5级引气还是9级引气,都是高热,高压,需要进行温度压力的调节,才能达到供气的要求。
首先,压力调节: 图1可看出,BAR(Bleed AirRegulator引气调节器)和PRSOV(pressure regulating shutoff valve压力调节关断活)控制总管的引气压力、流量,请注意图1,BAR内部有一个超压电门(overpressure switch)来防止引气发生超压,这个超压电门感受到的是PRSOV上游的引气压力,还没有经过PRSOV的调节,这点也会影响到我们下面的排故思路。当这个超压电门感受到预定的压力(有些飞机是220PSI,根据飞机有效性才能确定数值)后,反馈信号至ACAU(Air conditioning accessories unit空调附件装置),ACAU的控制继电器使BAR关闭PRSOV,达到超压跳开引气的效果,这就是超压保护。假如压力没有超过预定值,BAR会通过一些反馈信号管,对PRSOV进行气动,通过PRSOV的工作调节压力。
第二,温度调节: 从PRSOV送来的引气温度是很高的,需要降温才能使用,图1看到,下游会经过一个预冷器(Precooler)进行冷气和热气的热量交换,达到降温目的。注意,这里只是热量交换,并没有混合,而预冷器的冷气来源是发动机风扇空气的冷气,经过预冷器控制活门PCCV(Precooler Control Valve)送至预冷器,引气经过预冷器,到达下游。我们可以看到,下游管道有450℉恒温传感器(450℉ Thermostat)、预冷器控制活门传感器(Precooler ControlValve Sensor)、490℉超温电门(490℉ Overtemp SW),共三个部件来监控预冷气出来的引气温度。
当引气温度达到390℉时,预冷器控制活门传感器去控制PCCV开度,从而增加冷气量,使引气温度控制在440℉以下;当引气温度还继续上升,达到450℉(232℃)时,450℉恒温传感器使PRSOV向关闭方向移动,以此来减小引气量,继续降低引气温度;当引气温度达到490℉(254℃)时,490℉超温电门提供信号给ACAU,ACAU指令BAR使PRSOV关断,同时接通P5板引气跳开指示灯,如图2。注意,ACAU是空调引气控制面板和BAR的一个接口,内部有控制继电器;空调控制面板上有发动机引气电门,该电门通过电路控制BAR的工作,面板上还有引气断开指示灯来显示超压或超温的情况。
以上是发动机引气系统的压力调节和温度调节的简单原理,我结合遇到的故障,来分享下经验,也希望在以后的排故中能够准确定位,找到故障的真正原因。例如:
机组反应,飞机起飞过程中,左发引气跳开。根据这个故障信息,我们可以分析,引气跳开的原因有两个可能,超温跳开、超压跳开。假如能够确认是超温还是超压,就可以为我们的排故找到很好的突破口。空地交流很有必要,此时我们需要和机组沟通具体的故障现象,以此确认跳开原因。我们假设机组给出四种现象作为分析:
第一种现象,引起跳开后,机组试图通过P5空调面板的TRIP RESET电门复位,复位成功,引气再次接入。我们根据这种现象,可以得知,复位后压力温度都正常,才会复位成功,而机组复位前并没有别的操作,我们可以根据图1假设,假如是超压跳开,起飞推力下,使用5级引气,由于发动机设计,5级引气几乎不可能达到220psi的超压设定值,由此可以得出,很可能是9级引气非指令引出,从而超压。而进行复位后,机组在没有进行其他操作的前提下,管路很快会再次超压,再次引气跳开,与现象不符。那么我们假设,超温跳开,温度达到490℉后,490℉超温电门给信号到ACAU,ACAU控制BAR关闭PRSOV,引气不再供气,当热引气不再供气,管道温度会迅速下降,远远低于490℉,当机组进行复位后,由于温度降低,不再超温,所以机组复位是可以成功的,即使由于部件故障还将超温,也需要温度的一个上升个过程。由此我们可以得出结论,假如机组复位成功,有可能是之前超温造成的跳开,因此引气跳开的原因很可能是超温,我们可将将排故方向定位在温度调节方面。
第二种现象,引起跳开后,机组试图通过P5空调面板的TRIP RESET电门复位,复位没有成功。可能原因在第一种现象已经提到:机组复位前并没有进行别的操作,我们可以根据图1假设,假如是超压跳开,起飞推力下,使用5级引气,由于发动机设计,5级引气几乎不可能达到220psi的超压设定值,由此可以得知,很可能是9级引气非指令引出高压引气,从而超压,假如机组复位,故障的9级引气系统会将管道压力迅速升高到超压状态,复位也会不成功。我们可以通过这个现象可以得知,这种状况下引气跳开的原因是应该超压。排故方向要先从压力调节方面入手。
第三种现象,当引气跳开后,机组并没有复位操作,而是观察了故障现象:引气压力迅速降到了0。其实我们可以很快得出结论,我们看图1,之前提到的注意点,在PRSOV上游有超压电门,会探测引气进入PRSOV之前的压力,假如发生超压,会直接使BAR关断PRSOV,因此由于超压电门在PRSOV上游,超压引气进入PRSOV之前就被超压电门探测到,从而通过BAR关闭PRSOV,管道压力迅速降至0。由此我们可推断,这种现象条件下,引气跳开的原因可能是超压,排故方向依然定位到压力调节方面。
第四种现象,当引气跳开后,机组并没有复位操作,而是观察了故障现象:引气跳开之前压力有所下降,到了某个节点直接迅速降到了0,不同于第三种现象,强调是压力先缓慢下降,降到某个时刻迅速到0。其实我们可以很快得出结论,压力指示缓慢下降,说明PRSOV起初还是工作状态,从工作状态降转换到关断状态,从图1可以看出,超限的引气最初还是让PRSOV工作了,那么我们很快可以推断原因,假设是超温空气先经过PRSOV,后经450℉恒温传感器、预冷器控制活门传感器、490℉超温电门所在的下游管道,起初450℉恒温传感器使PRSOV先经过一个调温的过程,当调温效果不佳达到490℉后,490℉超温电门探测到超限,ACAU使BAR关闭PRSOV,因此压力也会随之迅速下降。因此我们得出结论,压力指示缓慢下降,表明PRSOV先进行了调节从而达到降温目的,但是当越过490℉这个门槛值后,ACAU得到490℉超温电门信号,控制BAR关闭PRSOV,引气跳开的原因可能是超温。
通过以上四种情况分析,我们可以得到引气跳开的大致原因,到底是超温还是超压。进而沿着压力调节或者温度调节的方向排除故障,节约了时间,更节省了成本。 |