设置停留刹车时压力下降过快 停留刹车设置的时候,手册允许的压力下降值为30分钟内小于450psi。7393在12月29号测试,20秒左右压力从就从2900psi下降到2500psi。远远超过了手册的要求。 蓄压瓶本体和驾驶舱的压力指示是一致的,驾驶舱压力指示表没有问题。不设置停留刹车的时候,关闭A,B系统电动泵,压力可以保持。从系统图上可以看出,蓄压瓶压力被B系统的单向活门,刹车压力释压活门,隔离活门和两个计量活门堵死。压力能保持住,说明上述几个部件,不存在内漏,蓄压瓶本身预充压力没有问题。
1
设置停留刹车后,刹车压力就会快速下降。设置停留刹车,踩脚蹬,脚蹬通过连杆,刹车钢索,作动计量活门输入轴上端的扇形盘,从而作动刹车计量活门。蓄压瓶的压力经过计量活门,自动刹车关断活门,作动刹车。同时通过向上拉动停留刹车连杆,给停留刹车电门信号,作动刹车关断活门,关闭停留刹车的回油。松脚蹬时,停留刹车连杆通过机械棘爪机构,将脚蹬固定到踩下的位置。
此时,蓄压瓶压力,通过B系统单向活门,隔离活门,刹车释压活门,停留刹车关断活门,将压力保持。和不设置停留刹车相比,多了计量活门到停留刹车关断活门之间的油路。通过多次尝试,当右脚蹬踩到底时,压力可以保持。脚蹬踩到底和正常设置停留刹车相比,计量活门活动的行程更大,刹车计量活门回油路被封的更严实。从这里可以判断出,计量活门下游和停留关断活门都不存在内漏,最大可能就是右刹车计量活门本身存在回油,导致压力下降过快。
设置停留刹车,防止刹车计量活门内漏,希望关闭的更严实一些,这个涉及到两个方面,第一:直接由脚蹬作动活门移动的行程尽量大,第二:放下停留刹车手柄后,由棘爪固定脚蹬时,脚蹬收回的行程尽量小。第一点,可以通过调紧钢索张力,调长计量活门的输入连杆的长度来实现。第二点需要调节棘爪的间隙来实现。棘爪在前鼻舱,非常难以接近。 12.29号航后检查,设置停留刹车的时候,可以听到右计量活门有回流的声音,这也证实了计量活门内漏的推断。直接推动输入杆,可以让声音减少,刹车压力下降的速度变慢。将连杆向伸长的方向调节了一圈后,刹车压力能正常保持。 12.26号反映故障,当时调节了钢索张力,故障依旧,28号航后更换了右计量活门,当时校装销也是可以插进去的,但故障依旧。29号调长输入杆后,故障排除了。这三次排故的方向其实都是正确的,均集中在计量活门内漏上,但从排故的难易程度来说,建议更换排故顺序,计量活门的更换应在最后执行更为合理。 虽然故障排除了,但调长输入杆,会不会导致校装销无法安装?校装的时候,需要穿过三个孔,输入杆上的孔径,比上下结构的孔径大很多,从而给了我们充分的调节裕度。将连杆调长一圈后,校装销依然正常插入。此连杆和刹车钢索是相互影响的,调节输入杆长度,可能会导致刹车钢索张力变化,建议调节前后记录钢索张力。此次调节连杆,钢索张力几乎没有变化。
|