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[22自动飞行] 速度配平到底因何失效?

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发表于 2021-2-1 18:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

全世界只有不到1 % 的人关注了九品机务

你真是个特别的人 


之前写过一篇文章:别让代码蒙蔽了双眼。提示大家排故时擦亮双眼,针对不同的代码要进行综合分析。今天这篇文章,同样提到了一些排故时发现的无效代码,甚至可以说是错误代码。


事件背景


近日,B-58XX飞机机组反馈起飞时按压TO/GA电门后,F/D消失,起飞后再现检查SPEED TRIM FAIL灯亮,按压MASTER CAUTION可以熄灭,可再现。航后落地检查发现SPEED TRIM FAIL灯熄灭,按压再现牌故障无法再现,但DFCS自检发现A通道无法进入,提示CONDITIONS INHIBITING BITE ENTRY FOR FCC-A BITE ENTRY INHIBIT,根据FIM 22-15 TASK 815 提示故障原因有三:PSEU、线路、FCC A。

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▲FIM 22-15 TASK 815

左右对串FCC无效,与其他飞机对串双FCC故障依旧,测量PSEU与FCC A之间的线路导通正常,PSEU自检正常,与其他飞机对串PSEU故障转移,判断为PSEU内部的squat电门故障。更换PSEU后DFCS快速测试通过,但是进行SPEED TRIM组测试时发现对应A、B通道或A AND B通道时会存在几个不同的代码:(不同时间节点不同通道组测试)

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▲A通道速度配平组测试有安定面位置传感器代码


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▲B通道速度配平组测试有升降舵位置传感器2代码


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▲A AND B通道速度配平组测试有升降舵位置传感器1代码

 

通过测量传感器电阻、DFCS BITE查看传感器位置参数变化、译码等方式,确定传感器状态正常,不存在失效和故障情况,正常放行了飞机,后续飞机状态均正常。


速度配平功能简介


速度配平功能是飞行控制计算机FCC的一个子功能,速度配平功能主要在飞机起飞阶段,低速大推力的情况下,通过控制水平安定面的运动,来保持一个目标速度,增加了飞机在低速飞行时的稳定性。速度配平功能只有在自动驾驶未衔接的时候工作,与飞行指引开、关无关。


速度配平功能主要作动水平安定面,关于水平安定面的几种配平方式,之前也有过介绍:安定面配平的几种方式


速度配平功能的实现方式如下:在低速大推力情况下,AP未衔接时,FCC A、B的速度配平信号经过驾驶杆电门组件M1201,再经过自动驾驶安定面配平切断电门S149、安定面配平切断继电器R384、安定面向上/向下限制电门S144、S145,到达安定面配平马达。安定面配平马达带动齿轮箱转动,带动丝杠转动,作动安定面。

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当速度配平功能失效时,点亮头顶板的SPEED TRIM FAIL灯,对于单套系统失效,按压MASTER CAUTION可以复位,双套系统失效时,SPEED TRIM FAIL灯将保持常亮,无法按压复位。

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由系统图可以知道,两套速度配平系统,只有FCC A和FCC B是各自独立的,所以对于单套速度配平系统失效,大概率为FCC组件的速度配平模块失效。目前我司现存生效的MEL仍然可以保留单套速度配平系统,但是最新版的MMEL已经不能保留速度配平功能了,最新改版的AMM中也删除了单套速度配平系统失效程序。

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▲AMM R72


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▲AMM R73


故障分析


飞行中给机组打卫星电话了解到故障信息(起飞时按压TO/GA电门后,F/D消失,起飞后再现检查SPEED TRIM FAIL灯亮,按压MASTER CAUTION可以熄灭,可再现),首先怀疑某个FCC的速度配平模块失效,通常待飞机落地通过DFCS自检即可得到有效故障代码,但飞机落地后SPEED TRIM FAIL灯熄灭且无法再现,同时无法进入DFCS A通道自检,左右对串FCC故障依旧,只能根据代码查询FIM进一步排故。

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1

无法进入DFCS A通道自检


根据FIM提示,通过串件、量线等方式,判断为PSEU内部的一个电门(下图中箭头标记处)无法闭合,导致飞机在地面时无法进入DFCS A通道BITE程序。

速度配平到底因何失效?-14.jpg


针对排故过程中发现的PSEU内部电门故障,经过分析,个人认为:该电门故障时,应该不会影响FCC在空中的速度配平功能,且由于落地后速度配平失效灯已经无法再现,可以认为速度配平功能失效为瞬时故障;或者是另外一种可能,由于起飞前该电门故障无法闭合,导致FCC少一个供电端,导致FCC部分功能失效,这种失效一直延续到飞机起飞后,导致速度配平和飞行指引功能(飞行指引功能后续自动恢复正常)失效。


2

DFCS自检出传感器位置代码


针对DFCS速度配平组测试发现的代码,FIM中有相关的故障隔离程序,但是经过分析,判断为虚假代码,通过测量电阻等方式,也验证了传感器的状态正常。(之前就遇到过组测试有传感器代码,但是验证传感器状态正常的案例)

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▲脱开插头即可依据FIM测量传感器电阻,FIM中有相应的电阻范围

关于DFCS自检发现的代码,已发SR询问波音,等待一个合理的解释。


总结


“尽信书不如无书”,正如之前说过的,初期不懂原理时,可以完全凭借代码排故,无非就是多走点弯路。但如果工作7、8年后,还是按代码去排故,很多时候做的都是无用功,甚至会让自己很被动(你懂的)。


不要让代码把你拉进深渊。


/End.


速度配平到底因何失效?-17.jpg

● 别让代码蒙蔽了双眼

 安定面配平的几种方式

 冬季CVR测试的维护提示


路遥知马力不足,日久见人心叵测
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中国民航飞行学院昆明航空

发表于 2021-2-1 22:25:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
昨天刚排完这个故障,开始也出现了你的这两个代码。出现安定面位置传感器的代码是由于设置到4个单位或者8个单位的时候没有设置正确(特别是4个单位,电配平不能完全到4,要手摇),至于升降舵的代码是由于你测试过程中碰到了驾驶杆。
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发表于 2021-2-7 09:38:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
jiangH237 发表于 2021-02-01 22:25
昨天刚排完这个故障,开始也出现了你的这两个代码。出现安定面位置传感器的代码是由于设置到4个单位或者8个单位的时候没有设置正确(特别是4个单位,电配平不能完全到4,要手摇),至于升降舵的代码是由于你测试过程中碰到了驾驶杆。

是啊,前天测试我也是遇见这种情况,还有一个双tab测试,要副翼配平到0,稍微差一点点就测不过去
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